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27噸煤車側翻壓住傳祺GS8:輪胎瞬爆 車身未變形

關於汽車的靜壓試驗,過去不是沒有自主品牌做過。當時是一個完整的集裝箱,在各種平衡護具的幫助下,靜壓在一臺車頂上,車身保持良好。

27噸煤車側翻壓住傳祺GS8:輪胎瞬爆 車身未變形

8月16日,廣汽傳祺GS8則製造了一起“人為事故”,與多年前的營銷噱頭有著天壤之別。

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因為二十年前的靜壓,很顯然是一個空的集裝箱,官方並沒有給出靜壓試驗的資料。再加上保持平衡的支架,實際上給車施加的壓力並沒有多少,更像是一個行為藝術。

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而這次廣汽傳祺GS8則是用了一款自重13。5噸,承載了13。5噸燃煤,總重量27噸的大貨車,透過單邊橋,行駛到GS8身邊,完成傾瀉式壓制GS8。相信這種場景才符合真正的靜壓事故。

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這臺大貨車的外觀和車斗裡的燃煤都顯而易見,運動中傾瀉壓住GS8,GS8的承壓非常直觀且真實。

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輪胎在重壓下瞬間爆胎,也說明了這個重量的真實性。

車身ABCD柱均無斷裂,未發生較大形變,車身邊框最大變形量為x軸向最大8。8mm,y軸向最大25。9mm,z軸向最大55。9mm

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車門正常開啟,3位假人完好無損,無受損車輛可正常行駛。懸架可正常回彈,

這種車身剛性給人帶來的安全衝擊力相當足。

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最近幾年,各大車企都在宣傳自身車輛使用了多少百分比的高強度鋼,來表達自身的自身剛性和被動安全性。

傳祺GS8的這次實驗,基本上就給高強度鋼的使用比例定了一個標準。GS8整個白車身高強鋼佔比為62。7%。其中超高強鋼(≥980Mpa)佔比約為20。6%,超高強度熱成型鋼應用比例提升至17%。

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當然,僅僅是高強度鋼的數量是遠遠不夠的,傳祺GS8獨創的“豐”形前圍四通保護結構也是此次試驗的重要條件:

在靠近乘員艙的部分,

“豐”形傳導設計,將能量合理分配左右側乘員艙,關鍵區域侵入量減少46mm,效能提升34%。

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二級“導力”保護結構:在車身A柱下與前門檻連線處也專門設計有吸能區,並透過二級“導力”保護結構的設計和1180MPa超高強鋼材料的應用,避免在小偏置碰等惡劣工況碰撞時車輪等入侵乘員艙。

車內乘員所在的乘員艙採用了“五環”籠狀框架加強設計,分別為:前門護環、後門護環、A柱護環、B柱護環、C柱護環、風窗護環、上蓋護環、下板護環等,環環相扣減小車體變形。在側面碰撞中,能量傳遞分散至全車,強度提升6%,B柱變形降低35%,且車身減重2。12kg。

總的來說,此次試驗最大的價值並非只是體現了GS8的車身實力,更主要的是給後來者指明瞭標準。靜壓試驗,以後就不要玩兒虛頭巴腦的噱頭了,要玩兒就玩兒真的。